在出產過程中,由于螺旋管板式換熱器的管板受水分沖刷、氣蝕和微量化學介質的腐蝕,管板焊縫處經常呈現滲漏,導致水和化工材料呈現混合,出產工藝溫度難以操控,致使生成其它產品,嚴重影響產品質量,降低產品等級。冷凝器管板焊縫滲漏后,企業通常運用傳統補焊的辦法進行修正,管板內部易發生內應力,且難以消除,致使其它換熱器呈現滲漏,企業經過鎮壓,檢驗設備修正情況,重復補焊、試驗,2~4人需要幾天時刻才能修正完結,運用幾個月后管板焊縫再次呈現腐蝕,給企業帶來人力、物力、財力的浪費,出產成本的增加。經過福世藍高分子復合材料的耐腐蝕性和抗沖刷性,經過提前對新換熱器的維護,這樣不僅有效治理了新換熱器存在的焊縫和砂眼問題,更避免了運用后化學物質腐蝕換熱器金屬表面和焊接點,在今后的定時維修時,也可以涂改福世藍高分子復合材料來維護暴露的金屬;即便運用后呈現了滲漏現象,也可以經過福世藍技術及時修正,避免了長時刻的堆焊維修影響出產。正是由于此種精細化的辦理,才使得換熱器滲漏問題呈現的概率大大降低,不僅降低了換熱器的設備采購成本,更確保了產品質量、出產時刻,提高了產品競爭力。